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编带机调机方法

时间: 2024-03-16 16:14:01 |   作者: 贝博中国

  我们上电之后,第一步要做的设置就是模组的 s 轴和 y 轴的运行位设置啊。现在我们先设置 y 轴的运行位设置,我们先把模组推到负的极限,然后以这个为基础 移动十个毫左右传感器的位置,刚好触碰到键位的拨片, 好固定好。好。我们现在 y 轴的硬线位是负的,硬线位是设置完毕。然后我们现在设置 s 轴的负线位,同理 s 轴推到负极限。 哎,这个库存下来用十个毫左右 来回动。我们的信号 是相同,刚刚好触碰刚刚的这种拨片,然后固定好。 好。现在我们收拾好,还使着了黑纤维,然后我们现在开始收拾还使着的正纤维功率 模组推到电线位的极限值,这一个位置可以这一个位置为基本,用十个毫。 我们分手不对, 还好,触滑到限流传感器的时候,传感器立即固定。 然后我们现在设置 y 轴的正线位,和 s 轴的正线位是同理的,拉到正极线,然后以这一个位置进行用十个毫左右 啊,移动传感器, 直到刚刚好触发到金属拨片,触发到传感器位置,然后以这一个位置作为 y 轴的针线尾。

  那我们设置好 sy 的硬线位之后,要下一步是要设置相机来第一步最后先连上我们相机,设置好, 可以看得到我们整个图像是是很模糊的,三个相机图像都很模糊。然后首先呢第一步相机 有两个能调节的位置,镜头对上面这个这条标注的,下面这个这条曝光,所有相机都一样。首先呢我们第一步 点击我们应该调的相机好,能够正常的看到整个图像是黑的。从第一步调成曝光 好,外观调到最大,我们的外观是通过操作系统的设置来调节的。好。第二步传下去 一个调节的时刻多清晰,两空在清晰之后开始更模糊。反 好,那我们大家可以看到整个图像是很清晰的。然后我们把那个旋钮拧紧固定好, 然后我们相机会发现变化变化。然后第二现在我们开始设置第二个第一个相机,现在相机已经设置好了。第二个相机是可以拍相机,能够正常的看到整个图像也是很模糊的。 首先第一步先把曝光调到最高。第二步同样是通过我们的去读调节, 因为我们相机是想拍,拍相机是需要拍吸嘴上的物料,就说需要调整到吸嘴,拍到吸嘴的时候。好,现在这个可以了。然后当螺丝 好,我们飞拍。调好之后,下一步就是调最后一个相机,顶部相机啊是这个相机, 我们打开那个相机的整个曲图,能够正常的看到整个是模糊的。首先第一步还是防爆光调到最高。第二步放一张纸,上面带有文字的白纸,那我们大家可以很清晰的对比啊。然后将我们放大, 好好 往上顶好,现在我们三个相机已经是焦距,还有曝光是已经是调好的了。

  这一款呢是我们的半自动变态机,我们大家可以手动包料,我们碰上那种元气片啊啊,芯片啊,他支持各种载带的轨道是能调整的,我们只要更换载带就可以了。这台机器呢,它还有一个 ccd 功能, 目前在上面跑的呢是我们有一卷料在 qc, 然后我们大家可以在软件里面给他设置制服方向,避免我们这个料出货的时候出现急性点反了,方向反了,或者是芯片翻面了, 或者是空包的情况,他都他碰到异常的时候都是会报警的。这一款机器呢,他也有冷压和热风都是支持的,然后可以按需求设置前空后空。

  我们把韧带穿过物料传感器 慢慢调一下,把手固定调到合适位置, 把薄膜压到边带上 固定薄膜。简单, 慢慢把固定好的边带往前移动, 我按一下右风。

  速度根据不一样的规格的产品和不同的测量项目有所差异,最高可达 uph 六零 k。 用于检测 led 发光颜色的差异性,是否有混料现象,排除颜色不同的产品。视觉识别系统 用于检测,再带上产品的缺料、侧倾和反料。

  大家好,今天介绍一下我们的模块编带机,还有 ccd 方向识别,做梦盘,自动上料,触摸屏的功能设置显示, 每一步都做的很精细哦。我们的轨道也是很精细的,我们的速率能够达到每分钟一百二十只。

  惯性系统的 pid 整定。昨天的时候啊,我们整定温度 pid 参数,第一个参数都搞不定,怎么整啊,都是会超调。后来发现是因为系统啊,惯性过大。 为什么罐盛过大呢?你看这个红色的是加热管,这个蓝色的是温度传感器。他们俩的距离太远了,以至于啊,传感器持制很长时间,将近十秒钟。 为啥说机电不分家呢?这就明显是机械工程师在设计的时候啊,他没考虑到电器上的这个特性。 有人说可以不改变胎压周期的情况下,通过智能化的程序来预测,其实我认为这是不现实的哈,无非要两种方式。一种方式呢,是通过求邪率来预测 这个趋势。这其实啊,就是 p, r, d 里面那个 d 的作用。还有一种呢,就是跑一遍,把以我的经验呢,放到里面去。当然啊,这是管用的。但是啊,如果负载发生了变化以后啊,这些经验就起不到作用了。 你现在的问题呢,是,你系统辞职很久呢,你获取的数据是个不正确的数据,不是你当前 pid 参数产生的效果。 所以说这样的一种情况下呢,最好的办法是增大踩上时间。我们现在把踩上时间增大到五秒钟,我们再来重新展现一下看看啊, 哎,把太阳时间再加到五秒钟以后呢,你看总系统啊,就很容易调节了。哦,对了,插一句哈,对于灯亮式 pmd 调节参数的时候,应该怎么样一个顺序啊, pi 和 d 应该先调,谁是先调 i 哈,先调 i, 再调 p, 再调 d。 好,我们现在是只加了 i 的情况下,你看这个,虽然前面有一点过冲,但是后面很快趋于稳定,而且总系统的误差呢,是在零点几度,非常好了。其实 接下来呢,就怎么样把这个前面的过冲给去掉。所谓的过冲呢,就是说我这个加速的速度太快了,他其实就是斜率太高了。这个呢,是哪个起作用呢? 哎,你想不到吧。灯亮是 prd 里面这个 p 是个叉,单位时间的叉就是个倒数,倒数就是一个变化率,经过控制它呢,就能控制加热的变化率,也就是加热的陡峭程度。把它引进来。我们再 看看加热效果,通过他引入了负反馈来抑制斜率,也就说来抑制加热的速度不要太快,加速度不要太快。看到没啊,加热的这个斜率啊,被明显给抑制住了,整个曲线不再是陡峭的沧桑了。 我们让他从头哈运行一下,从二十度加热到五十度哈。看看他的加热情况, 看到没啊,加热曲线没有过冲,非常平稳啊。温度平稳以后啊,你看,一直就是一条直线哈。这样一个时间段的温度啊,实际温度是四十九点八八度,目标温度是五十度哈。 对,一个延迟将近十秒钟的这么一个惯性温度系统,能把温度控制在这么高的精度之内啊,已经做的其实不错了哈。

  如果进行手工编带,会消耗大量时间, 这样的一台机器就能代替人工进行编带。匹配物料,视觉识别中上料,把物料震散, 机械手拾取,布料代替手工拾取,能节约人力消耗。连续工作, 视觉识别角度,纠正位置,最后进行热风。

  今天拿到一块变态器设备,主板前面有几个师傅修过,没修好。冬天检查了一下,发现三点三伏和五伏线路异常。用万用表测量,所有线路都未曾发现短路。 开启一两分钟后,三点三伏变零点七伏,五伏变一点六伏。 根据平时自己的维修经验,初步判定以下七点一主心变坏导致三点三伏拉低二三点三稳压 ic 和七八零五五伏异常 三整流模块和别的问题。经检测,以上的情况都 一一的排除,说明另有原因。继续检查保电路,发现一个四七六的电容可能性很大。更换后五伏稳定,三点三伏稳定。 开机测试。 ok, 问题解决。谢谢观看,再见。

  有一次与客户交流时,反映他们在边带经常喂料器对不上,在带槽穴跑着跑着就错位了。我们检查了各项指标参数,各项条件都符合有关要求。后来到现场观察,终于找到问题症结。使边带机的牙料捣鬼槽与在带逼灵方向摩擦过大, 代代的开口斜度是十二度,压料导轨槽的斜度是六度。载代在通过压料导轨槽时,因二者倾斜度差异过大,导致代代与压料导轨槽过度摩擦,产生阻力。当阻力大于导引飞轮的导引动力时,就不能将代代的槽学口有效牵引,形成错位。 石威六气不能对准。在带槽血口正常备料。解决的办法将压料捣鬼槽开口加宽。最简易直接的办法只要用砂纸打磨压料捣鬼槽二侧,使之顺滑,即可解决此问题。